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第二百四十一章 攻克难题

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    原料危机平稳落地后的第四天,诚信新能源的海外专属产线2号线,已经连续平稳运转近70小时。驻厂三方——金俊勇、查瓦迪、安德森,对现场管理、设备稳定性、人员操作、供应链保障均已不再抱有强烈质疑,每日的对接会议上,整改项连续多日为零,车间内的气氛虽然依旧严谨,却少了最初那份剑拔弩张的压迫感。

    老郑的生产班组操作愈发纯熟,三班轮换衔接丝滑,现场纪律严整如一;刀哥的设备团队把产线维护到了近乎完美的状态,零非计划停机、零报警、零精度漂移;陈舟的供应链体系将核心耗材备货量提升至五倍以上,物流、仓储、通关全部打通应急通道,彻底杜绝了再次断料的可能;李想统筹全局,昼夜驻厂,节奏稳如泰山,无论突发什么状况,都能在第一时间压住阵脚。

    一切都在朝着顺利交付首批500K订单的方向推进。

    但所有人心里都清楚,海外高端供应链的考核,从来不止于“不出事”。

    真正决定一家制造企业能否站稳全球市场的,是技术底线。

    而这道底线里最锋利、最刁钻、最容易卡住国内厂商脖子的指标,叫做——芯片一致性。

    所谓一致性,就是同一批次内,每一颗芯片的关键电性参数——导通电阻、耐压值、开启电压、电流稳定性等,必须高度统一,误差必须被压制在极小的区间内。

    对欧洲、韩国的头部客户而言,一致性不达标,即便良品率100%、生产零故障,也绝对不能进入整机供应链。

    简单说:

    能造出芯片,不算能力。

    能造出成千上万颗一模一样、性能毫无差别的芯片,才算真正的技术实力。

    驻厂团队前一阶段一直在查现场、查管理、查流程、查物料。

    从这一天开始,他们终于将考核重心,移向了最致命的技术核心。

    当天下午两点整,驻厂办公室例行对接会议。

    没有任何铺垫,查瓦迪直接将一份英文版技术变更通知单推到桌面中央。

    “李总,沈岚,根据总部最新要求,针对本次海外首批订单,芯片参数一致性误差,从合同约定的±3%,提升至±1.5%。”

    会议室瞬间安静。

    沈岚立刻对照原合同文本,眉头瞬间收紧:“查瓦迪总监,这已经超出签约技术标准,属于临时加严,不在双方约定范围内。”

    金俊勇面无表情地接话,语气带着不容置疑的强势:“这不是变更合同,而是高端市场准入测试。如果你们连±1.5%都无法稳定实现,那么后续车规级订单、欧洲大批量框架订单,我们将无法继续推进。这不是刁难,是能力筛选。”

    安德森也淡淡补充:“欧洲整车厂对一致性要求接近严苛,误差过大会直接导致系统失效。我们必须对终端负责。”

    话说得冠冕堂皇,本质却是一场突然袭击式的技术加试。

    通过,他们才会真正承认诚信新能源是技术型高端制造。

    通不过,之前所有优秀表现都会被贴上“低端代工、管理尚可、技术不行”的标签,永远无法进入全球核心供应链。

    李想没有急于表态,目光平稳地转向一侧。

    所有人的视线,随之集中在集团副总裁、首席技术官林野身上。

    但这一次,站在前线真正冲锋的,不是林野一个人。

    而是他麾下整支芯片工艺技术团队。

    林野的角色是:统筹方向、听取汇报、评估风险、最终拍板、对外亮剑。

    林野推了推细框眼镜,神色平静,拿起技术文件逐页翻看。他没有立刻给出承诺,只是淡淡开口:“这个指标,我需要先让技术团队做内部评估。一小时后,我给你们正式答复。”

    金俊勇略微皱眉,却也点头:“可以。我们等待你们的结论。但我提醒你们,一旦承诺,就必须做到。否则,我们将启动批次暂停程序。”

    “明白。”林野合上文件,语气平静无波。

    会议结束,一场由林野牵头、技术团队主力攻坚的技术硬仗,正式打响。

    一出会议室,老郑、刀哥、陈舟立刻围了上来。

    “林总,±1.5%,这几乎是国内量产线天花板了,咱们团队能啃下来吗?”老郑声音压得很低,满是担忧。

    刀哥也直言:“设备精度我能压到极限,但物理偏差不可能完全消除。”

    陈舟更直接:“技术我帮不上忙,但物料、环境、人员,我全部兜底。”

    李想拍了拍林野的肩膀:“你定方向,团队攻坚,我来稳住现场和驻厂三方。需要什么支持,直接说。”

    林野点头,目光锐利起来:“走,去技术中心作战室,立刻召开团队攻坚会。”

    下午两点四十分,中控室后侧的技术作战室,门被紧紧关上。

    林野的核心技术团队全员到齐:

    工艺主管、设备工艺工程师、电性测试主管、数据分析工程师、良率提升工程师、制程整合工程师……一共十二人,全部是从一线摸爬滚打出来的技术骨干,也是诚信新能源真正的“技术大脑”。

    没有开场白,没有多余客套。

    林野直接将客户要求投在大屏上:

    “目标:全批次一致性±1.5%以内。

    任务:量产线稳定实现,不是实验室样品。

    时间:12小时内必须出结果。

    规则:我不亲自上手操作,你们分工攻坚,每一小时向我汇报一次进展、数据、瓶颈、风险。我负责决策、拍板、资源调度、对外承诺。听懂没有?”

    “听懂了!”团队齐声应答。

    这是林野一贯的风格:

    方向我定,责任我扛,成果你们拼,风险我兜底。

    他迅速下达攻坚框架:

    “一致性波动,来源只有四项:

    一、温湿度微漂移;

    二、气路流量微小差异;

    三、晶圆本身厚度公差;

    四、设备腔体重复精度。

    你们分成四个小组,同步攻坚,不许串行,不许等待,不许找借口。”

    紧接着,林野直接任命小组负责人,把攻坚权彻底下放给团队:

    第一小组:温湿度与环境攻坚(负责人:赵工)

    任务:将车间环境波动从±1℃压缩至±0.3℃,压差锁死,颗粒度严控。

    第二小组:气路与设备精度攻坚(负责人:孙工,配合刀哥团队)

    任务:重新校准MFC质量流量计,将气体流量波动压至0.05sccm以内,设备腔体重复性偏差压到极限。

    第三小组:工艺参数与动态补偿攻坚(负责人:周工)

    任务:优化光刻—蚀刻—镀膜三段时序,将时间精度从秒级提升至毫秒级,并尝试建立“厚度—补偿”联动模型。

    第四小组:电性测试与数据分析攻坚(负责人:吴工)

    任务:全检每一片晶圆,实时绘制参数分布图,每小时输出一致性CPK报告,直接汇报波动来源。

    林野最后强调:

    “我只要三样东西:

    数据、瓶颈、方案。

    你们只管往前冲,遇到解决不了的问题,立刻上报,我来拍板。

    12小时后,我要拿着你们的结果,去给驻厂三方一个彻底服气的答案。”

    “保证完成任务!”

    下午三点整,技术团队全员冲向岗位。

    一场无声、高强度、极限压力下的技术攻坚战,全面爆发。

    第一阶段:前4小时——排查瓶颈,数据说话

    (15:00—19:00)

    第一小组赵工第一时间联动环境班组,将洁净车间温湿度重新校准,空调系统进入高精度微调模式,风淋开关时间严格限制,车间出入口减少开启,彻底隔绝外界气流干扰。

    一小时后,小组汇报:

    “林总,环境波动已压至±0.28℃,满足极限要求,无继续压缩空间。”

    林野只回两个字:“稳住。”

    第二小组孙工联合刀哥设备团队,对光刻机、蚀刻机气路全面拆解、清洗、校准。流量计、压力传感器全部重新标定,腔体温度均匀性逐点测试。

    两小时四十分钟后汇报:

    “林总,气路波动从0.3压到0.04,设备重复性偏差达标,但晶圆来料厚度差仍在影响一致性。”

    林野点头:“继续监控,交给第三小组解决。”

    第三小组周工带领工艺团队,最先遇到真正的硬骨头。

    他们把工艺时序压到毫秒级,但测试数据显示:

    一致性误差仍在±2.1%~±2.3%之间。

    周工在作战室额头冒汗,对着数据反复复盘:

    “林总,设备、环境、气路都到顶了,误差主要来自晶圆本身厚度差,每一片都有微小差别,导致蚀刻后参数不一致。”

    

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